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帶式壓濾機運行中遇到(dào)的問題及處理措施

發(fā)布時(shí)間:2020-件年04-02

摘要:以廣州污水處理廠為例,闡述了帶式壓濾污泥處理系統的組成(chéng)及原理,總結了該系統在運行過(guò)程中常遇到(d謝雜ào)的問題,提出了相應處理措施。

 

關鍵詞:污水處理廠;污泥處理;帶式壓濾唱男機

 

污水處理廠為廣州花都(dōu)某污水處理廠,該廠選用A/O法水處理工藝,設計能(néng)習報力為日處理污水5×104m3,較大能(néng)力為7×104m3。是森每天産生含水率80%左右的脫水泥餅30多噸。污泥處理采用帶式在民壓濾污泥處理系統,是美邦環保的成(chéng)套污泥處理系雨愛統,下面(miàn)就(jiù)該系統幾年來生産運行弟飛中遇到(dào)的問題及相應處理措施進(jì海嗎n)行評述和探讨。

 

1帶式壓濾機污泥處理系統

污水處理廠所采用的脫水機械即為歌房帶式壓濾機。帶式壓濾污泥處理工藝流程如下圖所示。


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該系統主要設備有:帶式壓濾機,洗砂機、細沙回收機、濃縮罐、清水池、藥劑池、管道(dào)混冷謝合器等等。壓濾機、藥劑單元是系統的核心部分。

 

該廠使用的是美邦帶式壓濾機。主要技術參數為:帶寬2.3m,上帶7.53m,下帶8東煙.27m,電機功率1.1kw,進(jìn)泥含水率96%~97%,出泥泥那人餅含水率≤80%,進(jìn)泥量16m3/h,章爸處理量(以于泥計)525kg/h。向(xiàng)含水率97民拍%左右的污泥中投加0.1%的聚丙烯酸接藥劑,經(jīng)靜态混合器約高多20a的混合,自然形成(chéng)團絮狀泥水混合物由管道(dào)亮離輸送至帶式壓濾機,均勻地分布在進(jìn)日處濾帶上,随著(zhe)濾帶以3m學還/min(可調)的速度前進(jìn),污泥中的水分依靠重力自白熱然滲下,重力脫水考慮到(dào)濾帶上污泥有一定的厚度費員,在重力區設置了8組交錯排列的泥短可耙,既可均勻布泥又可把污泥層耙成(c地睡héng)十幾條污泥壟埂,增加污泥層滲水表面(miàn)積,滲出水分是鐵可以從壟溝中迅速透過(guò)濾帶,而提高污泥脫水的速度。污泥随濾帶運行城數至重力區末端,通過(guò)轉換帶向(x妹計iàng),使污泥逐步進(jìn)入務有上、下夾帶至低壓脫水區。

 

考慮到(dào)進(jìn)入該區的污泥含水率仍然較高,不草謝可突然增大帶間壓力,因此低壓區的滾子見筒直徑由大逐漸變小,帶間壓力則逐漸加大,以便污泥逐漸脫水,避免溢出濾帶。而且費票,通過(guò)合理的布局,使濾帶與滾筒接觸的長(cháng)度平均為滾和樹筒周長(cháng)的2/3,增加了污泥的有效脫水時(shí)間。她西夾在上、下兩(liǎng)帶間的污泥随著(zhe票開)濾帶的繼續運行進(jìn)入5個直制朋徑相同的小滾筒即到(dào)了高壓處理區。高壓區以較高的唱開壓力擠出水分,并通過(guò)兩(liǎn國靜g)帶間的剪切作用不斷變動泥餅的那喝内部結構,使之進(jìn)一步脫水處理,較後身農(hòu)排出泥餅。污水處理廠設置2台同型号帶式壓濾機,每天連續運行6h,處理出含水率8也現0%左右的泥餅約30t,較終填埋處置。

 

帶式壓濾機在工作過(guò)程中,由于進(jìn)料的不均勻性,會(huì人有)引起(qǐ)濾帶受力不均勻,從而導緻濾帶偏位,因此帶機必然要考慮濾帶自動糾偏問題。帶機在上、下濾帶的左右兩(liǎng)側各設一對(duì)糾偏感應器,由感應器控制農關糾偏氣缸往複運動,帶動糾偏滾筒前後(hòu)移動從而達到(dào)自動糾偏的目的。

 

加藥及溶藥:污水廠處理污水過(guò)程中産影熱生的剩餘污泥,是呈膠狀結構的親水性物質。男購其特點是有機物含量高,顆粒較細,密度小,含水率高,不易脫水,該污泥經(jī體喝ng)濃縮後(hòu)含

水率約為95%~97%。為了滿足帶式壓濾機對(duì)污泥脫水處理和連續性工作的要求,必須加藥對(duì)污泥進(jìn)行充分個謝的調節,以改善污泥脫水性能(néng)。

 

污水廠污泥處理所投加的藥劑為聚丙烯酰铵絮凝劑。在溶河著藥和投藥過(guò)程中,粉末狀的聚丙烯酰铵經(jīng)電動螺讀子杆進(jìn)料器由高壓水沖入溶藥罐,罐内溶液升至上限時(懂區shí)浮球開(kāi)關工作,關閉高壓水泵,罐内攪拌器開(kāi)始工作,經(jīng)廠多60min攪拌使粉末狀藥劑充分溶解,再由罐内潛水泵抽至儲存罐,當溶液降至熱話低位時(shí),罐内下限浮球開(kāi)關工作,自生停止抽吸,溶藥罐繼續溶藥。儲藥罐中質量分數為舞不0.1%的藥劑溶液,經(jīng)由可手動間金調整的絮凝泵輸送至靜态混凝器與污泥混合達到(dào中地)污泥調節的目的。整個溶藥加藥過(guò)程由預先編制的程序

控制自動操作完成(chéng)。

 

2帶式壓濾污泥處理系統運行中的問題及其對(為離duì)策

 

2.1氣路及氣動元件故障

在污泥脫水時(shí),壓濾帶處在一定著低的張緊度條件下,這(zhè)就(ji下信ù)要求氣路及氣動元件的嚴格密封性和可靠性。然而實際運行時(shí)氣路常有漏氣和氣動在生元件堵塞現象,導緻壓濾機運行時(shí),滿足不了設定的氣壓值東窗,壓濾機也就(jiù)不能(nén金飛g)正常運轉。經(jīng)過(guò)摸索,我們發(fā懂行)現氣路漏氣一般發(fā)生在線路接口及閥門處,氣黑上路堵塞則發(fā)生在氣動元件内。氣路接口運行時(shí)間太長(對年cháng),易産生老化及松動問題;由于腐蝕結垢得對及内部密封圈的磨損,随著(zhe)氣動元件運行時(資綠shí)間的延長(cháng),氣孔易被(bèi)堵塞線用或漏氣。這(zhè)就(jiù)要求對(duì)氣路及氣動元件經(又章jīng)常進(jìn)行檢查維視海修、更換工作,才能(néng)保證系統正常運行。

 

2.2進(jìn)泥噴濺問題

本廠儲泥池為高架結構,由該池進(jìn)入壓濾機的污泥的較大靜壓力可高達10m水柱。當初設計的進(jìn)泥方式是,污泥通過(guò)DN100不鏽鋼管道(dào)請習直落濾機進(jìn)料端,由于靜壓做睡力過(guò)大,污泥四處飛濺,污染設備和工作環境,操作工難以上花靠近設備,使脫水機難以正常運轉。為了解決這(zhè)個問題,我們在垂直進(jìn)笑慢料直管段加裝3片擋泥闆,擋闆面(miàn)積為直司很管斷面(miàn)3/5,相互交叉錯層布置,這(zhè)樣(yàng)可有效地消能對海(néng)從而降低靜壓力。改造後他放(hòu)實踐證明,原10m水柱靜壓力所造成(chéng)的不利影響完全消除,污泥通過(guò)管道服到(dào)可順暢進(jìn)入脫水機,以

便脫水。

 

2.3重力脫水區濾水通道(dào)不暢

在壓濾機運行幾年後(hòu),常常會(huì)出現濾機處理出的泥餅兩(liǎn風朋g)邊含水率正常而中間含水率偏高,泥餅含水率嚴重超标的現象。經(jīng)過(guò)勘查發(fā)現,湖花主要因為濾機中間脫水通道(dào)受阻影

響濾帶正常濾水所緻。在濾機的重力工作區,濾帶下面物離(miàn)由縱橫交錯筋條支撐著(z現那he)濾帶向(xiàng)前運行。在2.3m寬度縱向(xiàng)有4根筋條與橫向(xiàng)井字形支撐議謝架,濾機經(jīng)過(guò)長(cháng)期運行,由濾帶滲漏的微量污泥長(cháng)期粘附堆間銀積在井字筋條中,而操作工清潔設備時(shí)又難以沖洗到(dào)位謝書,因此濾帶中間部位濾水通道(dào)被(bèi)堵塞,了房造成(chéng)濾機中間積水,自海沿帶寬方向(xiàng)中部污泥區脫水困難,所産生的泥餅含水率偏高。筆者認為說電,將(jiāng)縱向(xiàng)筋條由4根減為2根,并在井字形處加裝高壓沖洗水噴頭,既可減少不合理的支架結構,又可增加沖洗作用,使該吧呢問題得到(dào)圓滿解決。

 

2.4投藥泵計量問題

污泥處理所投加的藥劑是通過(guò)絮凝泵輸送出去的,根據不同的污術上泥性質和濃縮後(hòu)的污泥含水率,藥劑的投加量要作相應匠鐵調整。本廠污泥處理系統中使用的投藥泵,雖然可

0.6~1.9m3/h範圍内無級調節,但還(技街hái)是缺少準确的計量數值,老照隻能(néng)憑經(jīng)驗觀察投藥量的多少,必然影響污泥處理的穩定性。筆者認為,可在投藥泵出口端加裝計亮新量設施,

以便準确直觀地确定藥劑的投加量,科學(xué)地控們請制污泥系統的正常運行。


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